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電磁閥的使用和疑難解析

更新時間:2016-11-09點擊次數:3030

使用與安裝電磁換向閥時注意以下幾點。

    (1)用戶在選用電磁換向閥時,首先要注意電磁換向閥的種類,是交流還是直流,電壓大小,安裝尺寸,電磁換向閥吸力的大小及行程長短等。

    (2)電磁換向閥的安裝應保持軸線呈水平方向,不允許傾斜或垂直方向安裝。

    (3)二位二通電磁換向閥機能分為常開和常閉兩種。如想改變原來的機能,只要將閥芯換一頭安裝即可。通徑為10mm的電磁換向閥沒有二位二通電磁換向閥品種。將二位三通電磁換向閥堵住A、B油口中的任意一個即成二為二通電磁換向閥。要注意T油口仍要接回油箱。二位二通電磁換向閥的L油口和二位三通電磁換向閥的T油口均為外泄油口,應直接接回油箱。

    (4)通徑為10mm的電磁換向閥有兩個T油口,使用時可任選一個。

    (5)電磁鐵電壓的波動,允許為額定電壓的90%~105%。

    (6)電磁換向閥的工作介質推薦采用YA-N46抗磨液壓油,油溫在10~65℃。液壓系統應具備有過濾精度不低于30µm的過濾器。

    (7)管接頭連接處禁止用油漆、麻絲等包裹螺紋,可采用聚四氟乙烯密封帶。

    (8)電磁換向閥的安裝位置應保證兩端有足夠大的空間,以便采用手動操縱電磁鐵或更換電磁鐵。

    (9)電磁換向閥應用規定的螺釘安裝在連接底板上,不允許用管道支持閥門。

    (10)連接底板與閥結合面的表面粗糙度應保證在規定的技術要求以上,平面度應小于0.1mm。

    (11)產品應在規定的技術條件下工作,以確保產品的正常工作。

    (12)雙電電磁換向閥的兩個電磁鐵不能同時通電,在設計液壓設備的電控系統時應使兩個電磁鐵的動作互鎖。

    (13)選用電磁換向閥時,要根據所用的電源、使用壽命、切換頻率、安全特性等選用合適的電磁鐵。

    (14)換向閥的回油管應低于油箱液面以下。

    (15)對于濕式電磁換向閥的電磁鐵導磁腔的油液壓力不能超過6 3MPa,否則易使底板起翹,影響密封。

    (16)在進口設備上使用的電磁換向閥,電磁鐵的使用電壓往往與國內的不同,使用時應予以注意。

 

 

電磁閥疑難解析

1.電磁鐵的吸力不夠

    (1)原因分析

    1)電磁鐵本身的加工誤差較大。在工作時各運動件接觸部位摩擦力大。

2)直流電磁鐵銜鐵與套筒之間有污物或產生銹蝕而卡死,造成直流電磁鐵吸力不夠,動作遲滯。

3)由于電磁鐵垂直安裝,而電磁鐵又處于閥的下方,電磁鐵要承受本身動鐵芯與閥芯的重力,有效推力減少。

    (2)故障障排除

    1)更換質量高的電磁鐵。

    2)檢查并清洗直流電磁鐵銜鐵與套筒之間有污物或產生銹蝕等。

    3)調整電磁鐵安裝方向,一般應水平安裝。

2.電磁鐵不動作

    (1)原因分析。

    1)因焊接不良,使電磁鐵進出線連接松脫而使電磁鐵不動作。

    2)因電路故障造成電磁鐵不動作。

    (2)故障排除。

    1)重新焊接,使其連接良好。

    2)檢查電路并根據實際情況修復。

3.電磁鐵換向不可靠

    (1)原因分析。

    1)電磁鐵質量問題產生的換向不可靠。

①電磁鐵質量差或者因引出線因振動而斷頭,或因焊接不牢而脫落,或因電路故障等原因造成電路不通,導致換向閥不換向。

②交流電磁鐵的可動鐵芯被導向板卡住(參考圖26),直流電磁鐵銜鐵與套筒之間有污物卡住或銹死,這兩種情況均使電磁鐵不能很好吸合,閥芯不能移動或不能移動到位,油路不切換,即不換向。

交流電磁鐵的組成與工作原理 

③因線圈匝數不夠造成電磁鐵吸力不夠。

閥體推桿軸心    ④電磁鐵固定鐵芯上小孔正對閥體推桿閥芯的軸心線,如圖27所示,造成推桿吸合過程中的歪斜,增大閥芯運動副的摩擦力,另外,間隙A與間隙B磁力線疏密相差很大,會產生一側向力,使推桿便移向A,造成推桿歪斜,更加別勁。

    ⑤電磁鐵電壓有錯,沒有控制在允許范圍內。電壓過低,電壓的稍微變化會給吸引力以很大影響,就會產生前述的電磁鐵不能吸合的故障,從而導致閥不能換向。

    ⑥電源頻率不對。從吸力公式可知,頻率對吸力的大小有影響。

    2)閥部分本身的機械加工裝配質量等不良引起的換向不良。

①安裝閥的螺釘擰得過緊。電磁換向閥閥體與閥芯的配合間隙很小,一般為0.007~0.02mm,若安裝螺釘擰得過緊,導致閥內孔變形,卡死閥芯而不能換向。螺釘的擰緊力矩按生產廠的推薦值,用力矩扳手擰緊。一般M5的安裝螺釘擰緊力矩推薦為6~9N· m,M6為 l2~15N·m,M8為 20~25N·m,Ml2為 75~105N·M。

②閥芯臺肩及閥芯平衡槽銳邊處的毛刺,閥體沉割槽銳邊處的毛刺清除不干凈或者根本就沒有予以清除。特別是閥體孔內的毛刺往往翻向沉割槽內,很難清除,危害很大。

③閥芯與閥孔幾何精度(如圓度、圓柱度)不好,會產生液壓卡緊力。特別是停留幾分鐘(臺架試驗為6min)后,加上壓力又高,閥芯便經常產生液壓卡緊力,換向閥不換向。值得一提的是:液壓卡緊出現在工作狀況中,不工作停機時,閥芯在閥孔內可能是靈活的,但這是一種假象。

④泄油孔(L油孔)或回油孔堵塞(偶爾發現有未鉆通的),特別是在加工中,泄油孔(L油孔)與閥孔交位處由于偏斜而使交叉處穿通面積很小,加上工藝悶塞太長或壓人過深,堵塞泄油孔 (L油孔),使泄油通道不暢,造成閥芯兩端困油,而推不動閥芯,如圖28所示。

 

⑤閥孔與閥體端面不垂直,電磁鐵裝上后,造成推桿歪斜別勁,閥芯運動阻力增大。

⑥閥芯上均壓(平衡)槽加工是單邊偏心,裝配使用后產生液壓卡緊力,造成換向不良,如圖29所示。

⑦閥芯與閥體配合間隙過大或過小。過大容易產生液壓卡緊;過小容易造成摩擦阻力增大而卡緊。

③閥芯臺肩與閥體沉割槽尺寸不對,造成兩端換向速度不一致。

⑨鑄件(閥體)材質不好,安裝螺釘擰緊后,閥孔變成橢圓形而卡死閥芯或造成運動不靈活。

3)因污物所導致的換向不可靠。

①油液中細微鐵粉被電磁鐵通電形成的磁場磁化,吸附在閥芯外表面或閥孔內表面引起卡緊。

②閥裝配時清洗不良或清洗油不干凈,污物積存于閥芯與閥體配合間隙中,卡住閥芯。

③油箱無防塵措施,加油時無過濾措施,系統本身過濾不良,造成油液污物進入系統。

④運轉過程中,空氣中的塵埃污物進入液壓系統,帶到電磁悶內。

⑤包裝運輸,修理裝配不重視清洗,使污物進入閥內,以及由于水分進入造成銹蝕。

⑥液壓油老化、劣化,產生油泥及其他污物。

4)其他原因造成的換向不可靠。

①背壓過大,超過了電磁閥的額定背壓值。

②由于彈簧疲勞、拆裝后錯裝成軟彈簧、或者復位彈簧折斷等原因,復位彈簧力不夠,造成閥芯不復位而不能換向或換向不良。

③用戶在設計液壓安裝板時,未設計有L孔泄油通道,或者雖然設計了L孔泄油通道,但它與回油孔相通,前者泄油無處可走,后者有可能因回油背壓力大,而使L孔連通腔壓力高,使電磁鐵不能換向。L腔(口)應單獨回油箱,不可與回油腔共用。

④推桿處的O形密封圈質量有問題。

(2)故障排除。

1)檢查電磁鐵質量狀況,針對性采取措施。

①電磁鐵不通電,換向閥當然不換向。此時,可用電表檢查不通電的原因和不通電的位置,并采取對策。

②檢查交流電磁鐵可動鐵芯被導向板卡住的原因并采取措施修復;檢查直流電磁鐵銜鐵與套筒之間是否有污物卡住或銹死現象,及時采取措施。

③重新纏繞線圈,增加線圈匝數。

④可加大固定鐵芯穿孔的尺寸,圖中為將Ф6改為Ф8。

⑤檢查電磁鐵的電壓,調整并保證電磁鐵的電壓在規定的范圍內。國內規定電壓的許可范圍為額定電壓的85%~105%的范圍內,國外大多為90%~110%的范圍內。由于國內電網波動很大,采用穩壓器。

⑥檢查電源的頻率是否搞錯,特別是對進口液壓設備,錯了的應更正過來。國內電源頻率為50Hz,而有些進口設備為60Hz,例如日本的交流電磁鐵。

2)檢查換向閥機械加工質量情況,針對性采取措施。

①重新裝配安裝閥的螺釘。螺釘的擰緊力矩按生產廠的推薦值,用力矩扳手擰緊。一般M5的安裝螺釘擰緊力矩推薦為6~9N·m,M6為l2~15N·m,M8為20~25N·m,Ml2為75~105N·m。

②由于目前液壓元件生產廠已采用尼龍刷對閥孔去毛刺,對閥芯采用振動法去毛刺,可能清理不干凈,可以根據情況認真檢查并進一步清理干凈。

③要檢查閥芯與閥孔的幾何精度,重新修磨閥芯與閥孔,使其幾何精度(如圓度、圓柱度)符合要求,一般應控制在0.003~0.005mm以內。

④檢查泄油孔(L油孔)或回油孔的情況,采取相應措施,使泄油孔(L油孔)或回油孔保持暢通。

⑤檢查調整閥孔與閥體端面使其保持垂直。

⑥盡量使其同心,防止產生偏心。

⑦修配閥芯與閥體,使其配合間隙符合要求。

⑧檢查閥芯臺肩與閥體沉割槽尺寸,若不一致,就應及時修復閥芯臺肩與閥體沉割槽使其尺寸符合要求。

⑨使用性能較好的換向閥。

3)采取措施,盡量減少污物的進入。

①液壓系統應在合適位置安裝磁性過濾裝置。

②閥在裝配前應進行認真的清洗,清洗干凈后進行裝配。

③加油時采取防塵措施,一般應在比較干凈的環境下增添液壓油。

④油箱應在加油孔處增加過濾器,要注意檢查和清洗。

⑤要加強包裝運輸,重視修理裝配,裝配前應認真清洗。

⑥根據實際情況定期更換液壓油。

    4)根據不同情況予以排除。

    ①查明原因,適當降低被壓。

    ②應更換合適的彈簧。

    ③合理設計單獨的L孔泄油通道。

    ④檢查推桿處的O形密封圈是否有飛邊,是否線徑過大,尺寸是否對,是否因材質不好被油液浸泡脹大,若發現上述某一情況就應及時更換O形密封圈。

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